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产2万吨聚丙烯生产项目资金申请报告

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产2万吨聚丙烯生产项目资金申请报告 本文简介:年产2万吨聚丙烯生产项目资金申请报告http://www.16fw.com/view/AC1809F40C7BB8D6.html一、项目承担单位基本情况午和(南京)塑业有限公司由香港午和国际塑业集团有限公司投资建设,企业选择建设在南京市高淳县东坝工业区。主要从事聚丙烯及塑料制品的生产和销售。公司本

产2万吨聚丙烯生产项目资金申请报告 本文内容:

年产2万吨聚丙烯生产项目资金申请报告

http://www.16fw.com/view/AC1809F40C7BB8D6.html

一、项目承担单位基本情况

午和(南京)塑业有限公司由香港午和国际塑业集团有限公司投资建设,企业选择建设在南京市高淳县东坝工业区。主要从事聚丙烯及塑料制品的生产和销售。公司本着团结、敬业、创新的经营理念,始终以市场为先导,以创新为动力,以优质产品和专业化服务提升客户价值,致力于建设具有高度技术的创新能力,高效运作的服务体系。公司位于南京市高淳县东坝工业区。公司现有职工人数160多人,其中大专以上等20人,中高级技术人员11人,技师16人,高级工程师3人。公司总资产10217万元,2009年产聚丙烯20000吨,实现年销售收入19500万元,年利税400万元,全年的耗煤量为1050吨,耗水2.4万吨,耗电195万kW·h。取得了较好的经济和社会

1、建设单位规模:用地100亩,建设有生产车间、仓库、办公楼、公用工程、辅助工程、后勤服务用房等,建筑面积27610m2。

2、设备规模:本项目主要设备有聚合釜、闪蒸釜等设备,设备总投资4544万元。

3、投资规模:总投资12000万元人民币,其中建设投资9804万人民币,铺地流动资金2196万元人民币。

4、生产规模:年产10万吨聚丙烯。

5、企业法人:冯青午

一期年产2万吨聚丙烯生产项目于2009年3月24日已取得危险化学品建设项目安全许可意见书(试行)(宁安监危化项目(Ⅲ)审字【2009】0010号的验收批复。危险化学品安全生产许可证号为:苏(WH安许证

(A00279))。

二期工程发改委立项批复:高外经贸【2004】第012号、高化治【2010】2号。

资金申请报告

午和(南京)塑业有限公司基本情况表

二、项目的建设背景和必要性

我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾逐渐尖锐。聚丙烯行业为耗能大户,且随着国际原油市场价格的不断飙升,丙烯原材料等各种成本不断剧增,经营性纯收入纯利润不断减少。我公司的原小本体间歇法聚丙烯生产工艺老化严重、效率低,能耗损失大。而且废气排放污染空气影响了工人的身体健康、产品质量和周围的环境。在对闪蒸釜内未反应的丙烯及活化剂、DDS等直接外排,造成了很大的资源浪费。2009年全年锅炉耗煤量为1250吨,耗水6.6万吨,年耗电1950万KW?H。全年公司产聚丙烯100000多吨,耗能量占96%。基于上述原因,公司提出了采用膜分离技术回收丙烯的方案,实施了膜分离技术回收丙烯的降低单耗的工艺改造项目。

项目实施前的生产工艺流程图如下:

主要生产装置为:聚合釜、闪蒸釜等。

三、项目实施前消耗的能源种类、数量

改造前全年的耗煤量为5250吨,耗水12万吨;改造前电机系统全年耗电975万。单位产品耗煤量为0.0525吨,耗水1.2吨,耗电97.5kW·h。

项目能源消耗折算标准煤系数表

(2)综合能耗折算量

本项目实施前能源消耗折算标准煤(等价值)8672.784吨,如下表所示。

项目能源消耗折算标煤量

四、项目建设的主要内容、节能效果分析及项目进展情况

项目的工作原理为高压的混合气(丙烯、丙烷、乙烷的有机气体与氮气的混合气)进过非多孔性橡胶态高分子气体分离膜,利用进气的压力作为分离膜组件的分离动力,依靠分离膜对不同气体具有不同的透过速度,混合气体中的有机气体比空气更优先的通过膜,使得经过膜组件后的气体中的丙烯浓度降到3%~10%后进入瓦斯线,而透过膜的高浓度的丙烯气体回压缩机入口复叠处理。

聚丙烯产品在聚合反应结束后,经高中低压处理后,喷料到闪蒸釜,聚丙烯产品到闪蒸釜后,需要用工业级氮气对闪蒸釜进行去活处理,以清除聚丙烯产品中未反应完的辅料,如活化剂、DDS、催化剂、丙烯等,从而获的合格的聚丙烯产品,在对聚丙烯产品进行去活处理时,产生的丙烯和氮气混合气体经过压缩、水冷后,进入膜分离系统分离,提浓后的丙烯和氮气混合气体(丙烯体积浓度约为40%~70%)回到压缩机入口重新压缩,含量少的丙烯和氮气混合气体(丙烯体积浓度约为5%~15%)进入放空系统。

膜装置投用后单位产品耗煤量为0.03675吨,耗水0.84吨,耗电68.0kW·h。

本项目投用后能源消耗折算标准煤(等价值)6062.2吨,如下表所示。

项目能源消耗折算标煤量

3、需要说明的事项

项目的基础数据和主要依据均为:项目实施前后本公司的实际电耗统计及运行数据。该项目于2009年9月开工建设,于2010年元月投入使用,目前试运行状况良好,达到了预期的节能效果。

五、项目投资及经济效益分析

1、项目投资

此次膜装置投用改造总费用共计2100万元,资金全部来源于自有资金。其

中设备投资为:1885万元。土建公用工程及其他投资累计215万元。

2、经济效益与社会效益分析

2.1经济效益:

2.1.1项目实施后预计年节约吨标煤2610吨,可节约资金378万元;

2.1.2项目实施后预计年新增销售收入8600万,新增利润780万,新增税收360万。

整个项目的投资回收期为2.7年。

2.2社会效益:

项目实施后,省去锅炉的燃煤及电能的使用量,大大降低了大气排放物、煤渣、水汽、电能的排放及使用,产生了很好的节能减排效益。

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